
近日,,我院接到某大型石化企業(yè)的事故調(diào)查分析處理求助,,該企業(yè)一臺氨氣壓縮機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,發(fā)生活塞連桿斷裂事故,,壓縮機(jī)曲軸連桿斷為三截,,活塞完全粉碎、缸體受損嚴(yán)重,,導(dǎo)致氨氣壓縮工段全面停工,。企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視此類事故的調(diào)查分析處理工作,,點(diǎn)名指定由我院負(fù)責(zé)此次事故的調(diào)查分析處理。接到委托后,,我院迅速組成由院總工程師張曉斌博士掛帥,,包括多名博士、高級工程師及無損檢測專家在內(nèi)的材料,、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及設(shè)備運(yùn)行等多學(xué)科,、多專業(yè)組成的的事故調(diào)查團(tuán)隊(duì)趕赴現(xiàn)場開展事故調(diào)查分析工作。
(發(fā)生搗缸事故后的氨氣壓縮機(jī)受損部件)
(事故調(diào)查小組在現(xiàn)場對事故進(jìn)行調(diào)查分析)
我院事故調(diào)查小組趕赴現(xiàn)場后,,首先對事故現(xiàn)場仔細(xì)勘查和現(xiàn)場照相,,對殘片進(jìn)行最大限度復(fù)原;隨后向相關(guān)操作人員和維護(hù)管理人員詢問該設(shè)備的運(yùn)行工藝參數(shù),,調(diào)取該設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)說明書和運(yùn)行記錄,,并把連桿殘片帶回我院國家汽車質(zhì)量檢驗(yàn)中心金屬材料中心進(jìn)行技術(shù)分析,利用掃描電鏡(SEM)進(jìn)行斷口分析,、利用全譜光電直讀光譜儀對斷裂材料進(jìn)行元素分析,,并采用ANSYS有限元分析方法模擬研究事故發(fā)生原因;最后確定此次事故是由于缸內(nèi)異物掉落造成缸內(nèi)阻塞,,導(dǎo)致活塞機(jī)械運(yùn)動失衡,,在機(jī)器高速運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中,壓力桿與缸體發(fā)生撞擊而造成斷裂粉碎,。我院及時(shí)與企業(yè)就事故分析結(jié)果和相應(yīng)的整改方案進(jìn)行溝通,,得到企業(yè)認(rèn)可。
此次事故調(diào)查分析是我院承建的國家汽車質(zhì)量檢驗(yàn)中心金屬材料中心首次承接大型企業(yè)發(fā)動機(jī)類設(shè)備的事故調(diào)查分析工作,。一直以來,,我院憑借自身人才、技術(shù)優(yōu)勢,,為企業(yè)提供全方位的技術(shù)服務(wù),,與廣西千億元產(chǎn)業(yè)企業(yè)建立了長期友好的合作關(guān)系。據(jù)悉,,該企業(yè)是廣西區(qū)重要石化企業(yè),,此次事故分析中,我院以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,,發(fā)揮質(zhì)檢技術(shù)優(yōu)勢,,科學(xué)分析、合理推斷,,一如既往地提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,為企業(yè)安全生產(chǎn)提供重要的技術(shù)支持,減少經(jīng)濟(jì)損失,,為保障企業(yè)安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定做出自己的貢獻(xiàn)。
通訊員:顏 瑜;編輯、審核:葉海波,。